近日,公司通用机械厂针对日本东芝半环项目中的相关问题,采取多项改进措施,使半环的废品率降低了80%,生产效率提高了50%。
日本东芝半环是公司的重要外贸项目之一,已连续加工多个批次,其质量问题和生产效率一直是制约该项目的主要问题。针对这种情况,通用机械厂组织技术、工艺、操作、质检等有关人员按照生产管理的六大要素进行系统分析,全面系统地查找相关问题,并进行针对性的改正,取得了良好的效果。
为全面提高生产效率,确保此批半环的按期发货,通用机械厂调整了半环项目组的工作时间,采取白、中、夜三班倒的方式,既没有增加员工的工作强度,又保证每台立车24小时不停机,设备的运行时间提高为原来的1.5倍。为保证设备的正常运行,通用机械厂机动科安排人员对加工半环的立车设备进行24小时巡视,一旦出现设备问题立即组织突击维修,并规定每月设备停运和维修时间之和不得超过24小时,最大限度地保证了设备的运行时间。生产科进一步优化了作业安排,将以前的两三个半环作为一个加工小周期,调整为七八个半环作为一个加工小周期,实现了批量生产,节省了装料时间。同时,提前下发加工图纸,改变了过去时常出现的毛坯已经到位,而图纸还未到位的现象。另外,为提高职工在加工半环时的工作积极性,制定了详细的奖惩办法,规定比公司计划每多加工一件半环给予50元的奖励,对没有按时完成计划的班组和员工进行相应的处罚,此措施实施后,操作工人的工作积极性得到全面调动,经常主动延时、加班。经过一段时间的统计,目前,整个东芝半环的加工效率较以前提高50%以上。
在确保半环质量方面,针对吊装过程中可能出现的磕碰、划伤等问题,通用机械厂购置了专用的尼龙吊带,以此来替换以前的钢丝绳,吊装划伤问题得到彻底解决。针对半环材料偏软,已加工面在装料、固定等过程中,可能出现夹伤的问题,生产人员利用旧手套、废棉纱等物品进行保护后再固定,避免了已加工面的划伤和二次返工。针对天气炎热潮湿,工件易生锈的现象,要求各加工人员在半环机工完毕后,立即进行涂油处理,而不是等到发货前再统一进行涂油,半环生锈问题全面得到控制。同时,针对半环光洁度要求高的现象,规定所有已加工半环得不落地,必须摆放在新制作的木质架上。通过这些措施的实施,日本东芝半环项目的废品率将以前下降了80%。
通用机械厂在日本东芝半环上面采取的一系列措施,也让我们看到,系统的问题分析,全面的措施应对,一定可以有效解决问题。在此也希望公司其他部门积极学习通用机械厂的工作方式,狠抓内部管理,全面提升工作质量,推动公司的平稳较快发展。
还在生产制造中的东芝半环