近日,在铸钢厂、技术中心等部门的共同努力下,毛坯重达27.5吨的磐石延伸机机架顺利完成浇注任务,这标志着公司在现有的铸造设备基础上,实现了加工工艺和加工能力的进一步扩展,为公司的成本节约、质量控制、交货期保证等工作做出贡献。
由于延伸机机架的加工重量达到22.9吨,其毛胚重量要达到27.5吨,而公司现有电炉钢水总量的上线为36吨,要按照原工艺直接完成浇注任务基本不太可能。在这种情况下,铸钢厂和技术中心及时沟通交流,进一步优化了加工工艺。针对钢水量不足的情况,采取加入1吨多重的内冷铁,减少冒口浪费量等措施,有效地提升了钢水的利用率。同时,由于此次浇注任务也是对公司各铸造设备的一次重点考验,在炼钢之前,铸钢厂及时对电炉、行车、钢包等关键设备进行了集中检修。在造型合箱过程中,各级技术人员亲临现场指导操作。为保证钢水质量,选用了上等的废钢作为炼钢材料。为保证各部门的工作都能达到技术要求,铸钢厂安排有关人员进行全程监督检查,一旦发现问题及时解决,有效地避免了不必要的问题发生。在浇注当晚,铸钢厂厂长沈全奎亲自在现场指挥督导,各部门人员完全按照计划要求开展工作,最终保证了整个浇注任务的顺利有序进行。
目前,延伸机机架的浇注任务已经全部顺利结束,保温98小时后正式开始开箱清沙、工艺探伤等。铸钢厂正在积极准备各项后续工作,在此我们也预祝此次浇注的延伸机机架能一次性顺利通过探伤检查。