7月份,工程公司动员和引导全体职工积极参与“质量月”活动,取得了十分显著的效果,所加工的日本粟本筒体焊接工序和350磨机轴承座、盖焊接工序被公司评为单工序优质产品。
据工程公司负责该工序的两位工程师介绍,在以往加工过程中,磨机轴承座、盖在通用机械厂加工后,往往会出现焊接缺陷。针对此类质量问题,工程公司多次召开现场交流会和质量专题会,分析问题,讨论解决方案。在加工过程中,将目标分解到责任人,由技术、生产、车间三位一体做好现场指导和服务,严抓过程控制,专人现场跟踪,并将其部门工序拍成照片张贴到宣传栏,以做到启示作用。从铆工下料、组点开始过程控制,使坡口达到图纸的尺寸要求,并修磨到位。焊接过程中,层间严格清理,焊接后焊接飞溅必须及时清理。
在第一次加工日本粟本筒体项目时,工程公司用了近10个月时间,此次加工仅用了3个月的时间。加工过程中,工程公司领导和技术、生产等负责人员总结以往的经验和教训,多次召开铆工电焊工组长经验交流会,对存在的薄弱环节,进行剖析和讲解,提出纠正改进措施。焊接过程中,派优秀焊接人员及技术人员全程跟踪到底,及时与日方工作人员沟通交流,解决生产过程中的问题,使产品探伤检查基本无缺陷,受到了日方工作人员的赞扬和认可。
在质量月活动中,工程公司加大了工艺纪律检查力度,严抓过程控制,精心巧干,使职工的质量意识和技术水平有了显著提高,生产出一个又一个优质产品。