日本栗本2436筒体是公司又一外贸项目,自5月下旬投产以来,工程公司积极组织相关人员研究图纸、工艺,克服了多处技术难题,保证了产品进度的顺利进行。
07年4月份该项目签订后,工程公司在审查图纸及技术要求过程中,发现筒体与法兰的连接焊缝的坡口不利于现场实施焊接等问题,随后在外贸处的积极协助下积极与日方协商,修改了筒体与法兰连接焊缝的坡口,为保证良好的焊缝质量迈出了第一步。
为保证栗本筒体生产的顺利进行,生产前,分厂还组织和抽调技术过硬的工人和技术人员进行了专题研讨,对生产过程中可能遇到的问题积极展开讨论,并研究出明确的解决方案,取得了良好效果。尤其是在法兰焊接过程中,舍弃CO2焊接,采用埋弧自动焊,最大程度上降低了焊接缺陷的产生。另外,在焊接过程中,利用对称焊接法,减小了焊接变形量,缩短了校调时间,并在焊缝清根时进行PT探伤,发现缺陷及时修磨,直到清除缺陷才予以焊接,保证了焊缝的超声波检测的一次成功。该项目从5月份顺利投入生产至今,各筒节及法兰都是一次性焊接并探伤成功,有效保证了产品质量和进度。
同时,生产过程中,工人们严格执行工艺,技术人员现场跟踪指导,积极克服天气炎热等不利条件,力保焊缝的质量,为确保产品顺利发货做出了贡献。
日本栗本2436筒体正在紧张生产中