由济南重工锻造厂自主设计改造的DY180电液锤第三代动力头,目前在济南重工锻造厂改造成功,现已投入使用。改造后的DY180电液锤的各项指标均已达到国内同行业先进水平。
本次动力头改造,结构上采用传统单杆锤和三杆锤的优点,力拒传统单杆锤和三杆锤的弊端,国内首创三杆式液压缸下部直接进、排 液新技术。克服了传统三杆锤双缸进、排液油路过长的不足和传统单杆锤打击时细长锤杆受压失稳、疲劳断裂的缺陷。从而提高了三杆锤的打击频次和打击能量,也保证了不断锤杆的优势。液压回路采用高强度的柔性连接,缓解了管路的水锤冲击震动,保证了油路的良好密封性和液压件的正常寿命。液控采用锥口快放技术,最大限度的降低了打击能量的损失。系统压力采用通用电器元件与新技术相结合的控制方案,保证了系统压力的稳定性,同时也保证了系统的安全性和最大限度的节能。以上技术的采用,使工作油温明显下降,加以适当的冷却系统,使油温保持在正常的工作范围内。
本次技术改造,集多项新技术于一身,使济南重工锻造厂的生产能力上了一个新台阶。沿用多年的老设备焕发了青春,也走出了一条旧设备改造的新路子。